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产品细节图

垃圾发电厂干法脱硫系统中,烟气携带大量飞灰(浓度通常 20-50g/m3),飞灰颗粒(粒径 1-10μm)会通过物理黏附覆盖在钙基脱硫剂表面,形成 “惰性包覆层”,阻隔 SO?分子与活性位点接触,这是导致干法收率下降的关键物理因素。从界面反应知识看:飞灰中的 SiO?、历下Al?O?等成分具有强吸附性,传统脱硫剂表面亲水性强,飞灰黏附率超 40%,活性位点覆盖率达 35%,收率损失约 12%。?历下研发 “抗飞灰黏附包覆技术”,核心是在脱硫剂颗粒表面构建 “双功能疏水涂层”:内层为纳米级硅烷改性层(厚度 30-50nm),接触角提升至 125°,减少飞灰的物理黏附;外层为低表面能氟碳树脂层(厚度 10-20nm),进一步降低飞灰与脱硫剂的界面结合力,即使少量飞灰黏附,也可在气流扰动下脱落。通过扫描电镜(SEM)观察,该涂层使飞灰黏附率降至 8% 以下,活性位点覆盖率<5%。?某垃圾发电厂干法脱硫系统此前因飞灰黏附,脱硫剂使用 7 天后收率从 88% 降至 75%,需每周停机清理反应器(每次停机 8 小时,收率损失 2%),年清理成本 24 万元。改用历下抗飞灰产品后,飞灰黏附率大幅降低,脱硫剂使用周期延长至 30 天,收率稳定在 92%,年停机清理次数从 52 次降至 12 次,节省清理成本 16 万元;同时因活性位点未被覆盖,脱硫剂利用率提升 20%,年减少消耗量 180 吨,成本降低 54 万元。


脱硫系统常出现突发工况(如 SO?浓度骤升、历下同城脱硫剂输送故障),传统脱硫剂因溶解速率慢(20℃下溶解速率 0.03g/(L?min)),应急补加后需 2-3 小时才能恢复收率,期间收率从 88% 降至 65%,易触发环保超标。这一应急痛点的核心知识是:应急补加的收率恢复速度取决于钙基脱硫剂的 “快速溶解 - 反应能力”—— 溶解速率越快,活性成分释放越及时,收率恢复越迅速。?历下采用 “超细化 + 助溶剂” 优化应急性能:将脱硫剂粒径细化至 5-10μm(溶解速率提升至 0.12g/(L?min)),添加 “快速助溶剂”(如柠檬酸钠,含量 2%),进一步降低溶解活化能。经应急模拟实验,SO?浓度从 800mg/m3 骤升至 2000mg/m3 时,传统脱硫剂补加后 2.5 小时收率恢复至 85%;历下脱硫剂补加后 30 分钟收率即恢复至 90%,1 小时内稳定在 92%。某炼油厂因原料硫含量波动,每月出现 3-4 次 SO?骤升,传统脱硫剂应急补加导致每月超标罚款 6 万元;改用历下应急优化产品后,无一次超标,年节省罚款 72 万元,同时应急补加量减少 30%,年节省应急原料成本 9 万元。



公司实力

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